高陽(yáng)煤礦生活污水處理廠(chǎng)始建于1994年5月,排放標(biāo)準(zhǔn)為二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,于2010年4月對(duì)生活污水處理站進(jìn)行改造,處理能力為5000m3/d;日均處理量為3000m3,進(jìn)水COD:190mg/L,氨氮:38mg/L,出水COD:20.5mg/L,氨氮:3.8mg/L。安裝有COD、氨氮、總磷、總氮在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備。
1、工藝流程詳述
1.1 格柵
進(jìn)水從集水井流入調(diào)節(jié)池,利用格柵將不溶于水的漂浮物、大的懸浮物截留,避免對(duì)后續(xù)的水處理設(shè)備、管路造成堵塞,減輕后續(xù)構(gòu)筑物的處理負(fù)荷。
1.2 調(diào)節(jié)池
由于礦區(qū)送水時(shí)間為一天兩次,所以污水排放相對(duì)集中,所以必須設(shè)置調(diào)節(jié)池來(lái)勻質(zhì)勻量。
1.3 旋流沉砂池
用來(lái)去除比重較大的無(wú)機(jī)顆粒物,使得有機(jī)懸浮物隨水流走。污水由切線(xiàn)方向進(jìn)入,在離心力作用下,砂粒被甩向池壁并下落入砂斗排出。
1.4 預(yù)反應(yīng)區(qū)
設(shè)置于曝氣池的前端,通常在厭氧或兼氧條件下運(yùn)行。主反應(yīng)區(qū)的污泥回流并與進(jìn)水在此混合,不僅充分利用微生物快速吸附作用,加速對(duì)溶解性底物的去除,而且對(duì)難降解的有機(jī)物起到良好的水解作用,同時(shí)使污泥中的磷在厭氧條件下得到有效的釋放。設(shè)置預(yù)反應(yīng)區(qū)還有利于改善污泥的沉降性能,防止污泥膨脹的發(fā)生,促進(jìn)了微生物的增殖及菌膠團(tuán)的生長(zhǎng)。
1.5 主反應(yīng)區(qū)
主反應(yīng)區(qū)主要分為四個(gè)階段:曝氣、沉淀、潷水、閑置。
由鼓風(fēng)曝氣機(jī)向反應(yīng)池充氧,污水中的有機(jī)物被微生物氧化分解,同時(shí)污水中的氨氮經(jīng)微生物的硝化作用轉(zhuǎn)化硝態(tài)氮。此外,聚磷菌在好氧狀態(tài)下從外部攝取磷,并以聚合形態(tài)儲(chǔ)存在體內(nèi),形成高磷污泥,排出系統(tǒng),從而達(dá)到除磷效果。
停止曝氣,微生物利用污水中剩余溶解氧進(jìn)行氧化分解,反應(yīng)池逐漸由好氧狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)閰捬鯛顟B(tài),開(kāi)始進(jìn)行反硝化作用,將硝態(tài)N轉(zhuǎn)化為N2?;钚晕勰嘀饾u沉入池底,上層成清水。
沉淀結(jié)束后,潷水器開(kāi)始工作,自上而下逐漸排出上清液,此時(shí)反應(yīng)池過(guò)渡到厭氧狀態(tài)繼續(xù)反硝化。
排水結(jié)束后,潷水器上升到原始位置。
1.6 細(xì)砂過(guò)濾罐
主要是去除重力沉淀法不能有效去除的細(xì)小顆粒,對(duì)污水中的COD和BOD等也有一定的去除作用。
1.7 消毒
經(jīng)汞燈發(fā)出紫外光殺死污水中的病原微生物和病毒等,防止疾病的傳播。
1.8 污泥脫水
利用離心作用將污泥中的固體與水分離,上清液回流至調(diào)節(jié)池,向污泥中投加絮凝劑使污泥絮凝,提高脫水性能,脫水后裝車(chē)外運(yùn)。
2、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)孝義市政府《孝義市2018年環(huán)境污染治理清單》要求,高陽(yáng)煤礦生活污水處理站外排水中COD、氨氮、總磷3項(xiàng)主要污染物達(dá)地表水吁類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。其余污染物執(zhí)行GB18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。
3、超標(biāo)原因分析及改進(jìn)措施
經(jīng)檢測(cè),出水水質(zhì)中氨氮超地表水吁類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。其余污染物均達(dá)標(biāo)排放反硝化是脫氮工藝中去除氨氮的關(guān)鍵環(huán)節(jié),而碳源的充足與否將決定缺氧對(duì)氨氮的去除率。反硝化是一個(gè)耗碳、產(chǎn)生堿度同時(shí)去除氨氮的過(guò)程,理論上還原1mg的氨氮需要消耗8.67mg的COD。
氨氮超標(biāo)原因分析為進(jìn)水中碳源不足。
改進(jìn)措施:在主反應(yīng)區(qū)中投加適量的葡萄糖作為碳源。采用人工投加的方式,在主反應(yīng)區(qū)進(jìn)水口處投加。利用水的流動(dòng)、曝氣及攪拌機(jī)攪拌,使葡萄糖與活性污泥充分混合?;?yàn)人員實(shí)施監(jiān)測(cè)出水水質(zhì)。葡萄糖投加上限為出水COD濃度不超標(biāo),投加下限為出水中氨氮、總氮濃度達(dá)標(biāo)。通過(guò)水質(zhì)檢測(cè),實(shí)時(shí)對(duì)葡萄糖的投加量進(jìn)行調(diào)整,使得滿(mǎn)足出水水質(zhì)要求。經(jīng)測(cè)算,最佳葡萄糖的投加量約為450kg/d,主反應(yīng)池每進(jìn)水投加一次,每次約80kg。
下一步應(yīng)逐步改善碳源投加方式,改為設(shè)備管道計(jì)量投加,既減少人工,操作簡(jiǎn)單,有保證加藥效果及加藥量。
4、CASS工藝優(yōu)點(diǎn)
經(jīng)過(guò)幾年的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)與傳統(tǒng)的活性污泥法相比,CASS工藝主要有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)運(yùn)行費(fèi)用低,主反應(yīng)池的溶解氧濃度梯度大,傳遞效率高,節(jié)能效果顯著。
(2)有機(jī)物去除效率較高,出水水質(zhì)好,且具有良好的脫氮除磷功能。
5、結(jié)語(yǔ)
通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐,最終使得出水中COD、氨氮、總磷三項(xiàng)主要污染物滿(mǎn)足地表水吁類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),為生活污水處理CASS工藝運(yùn)行提供了技術(shù)借鑒,也為其他相似的污水處理技術(shù)提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
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